一列火车,车头两个,车尾两个,总共四个油泵是变压器冷却系统的核心部件。这个核心部件,10%以上出自浙江尔格科技股份有限公司。“尔格”厂区规模一般,但其蕴含的“能量”不可小觑,是风力发电、动车高铁牵引变、超高压变压器冷却系统组件最全的国家重点高新技术企业,主导着变压器冷却系统话语权,所研制的产品全面代替进口。
素有“国内不锈钢阴极板制造基地”之称的三友科技股份有限公司,研制的全国首台高效洗涤机器人剥片机组,已申请相关国家专利,其实力可与芬兰奥图泰、澳大利亚超达、加拿大EPCM等三个国际大公司相媲美。
工具磨损、机器安装不当、原材料质量不达标、人员操作失误企业在生产中,常面临各类瓶颈问题,这些严重影响了产品的质量。如何补齐短板?三门县不少民营企业从物料投产到成品入库实行规范化操作,实施严格化管控,打造精细化管理平台。
浙江元创橡胶履带有限公司作为全国最大的橡胶履带生产厂家之一,无论设计、研发,还是生产,总追求精益求精。为把产品做优做精,该公司近几年开始实施精细管理。按照计划,分基础改善、提升实力两个阶段进行。“元创”目前处于第一阶段,该阶段主要涉及管理诊断、“5S”改善、管理目视化、生产计划与协调、搬运体系改善、生产流程建设等内容;第二阶段,将强化巩固第一阶段的成果,同时进行价值流分析、生产线小停机改善等工作。
位于沿海工业城内的西格迈股份有限公司,同样在管理上下足功夫。前几年与台州瑞铃企业管理顾问有限公司签订一年咨询协议,由“西格迈”出专项管理资金,“瑞铃”则委派两名管理专家进驻企业,为他们提供工序流畅化咨询服务,实行精益化生产模式。
精细管理带来的变化显而易见。“西格迈”行政人事经理潘明剑说,以往生产一个活塞杆周期约为一个月,现在只需10天;总装车间组装一个产品原来需要24小时,现在4个小时就够了,而产品的不良率却从0.5%降为0.1%,远远低于汽摩配行业5%的产品不良率。
随着人力成本的上涨,“用工荒”现象频现,而“机器换人”既能提高生产效率,又能解决用工难题,已成为工业企业转型升级的必然选择。
在浙江世泰实业有限公司生产车间,机器正“按部就班”地运作,工人们有条不紊地配合着。据该公司副总经理陈中敢介绍,公司2013年年底投入3000多万元对原来的生产车间、炼胶设备进行了升级,引进了全新的机械手设备。炼胶设备以及车间的转型升级海德体育app,提高了公司的自动化程度,改善了车间的生产环境;而机械手设备的引进,增强了工人操作的安全性,效率也提升了20%。
在浙江三维橡胶制品股份有限公司车间,作者发现,这里的产品分类清晰,环境干净整洁,V带生产线上的裁布机不时摆动着。“这款新型DBC智能机,只要事先在系统上设置好宽度,即可自动完成裁布。”工人马雷英说,原来裁布需要手脚并用,现在由机器代替省时省力,而且搭接长度公差由原来的3毫米变为1毫米,宽度公差由2毫米变为0.5毫米。
据“三维”办公室主任张国钧介绍,公司计划投资3000多万元、用3至4年时间完成“机器换人”,达产后可形成2.5亿Am橡胶V带的生产能力,实现销售收入6亿元,增加利税5345万元,可减少用工149人。
县经信局投资科科长戴喜富说:“我们通过定期开展专家对接、专项培训等形式多样的活动,大力实施机器换人计划。目前,已有70多家民企完成该项目建设,共投资4亿多元,节省企业开支3亿元左右。”
走进滨海新城的扬戈科技股份有限公司,工厂车间内各类物件摆放得井井有条,生产线上员工按照流程熟练操作着。股份制改造后的“扬戈科技”,处处展新景。据了解,这家国家级高新技术企业,专业从事制造、设计研发、销售各类起重机成套电器控制系统,产品畅销全国,并出口多个国家。
“我们公司早在几年前就已完成股份制改造,并更名为扬戈科技股份有限公司。”该公司总经理杨广平介绍说,经过股改,公司的法人治理结构更为规范,改变原来“老板一个人说了算”的决策模式,降低了公司的经营决策风险,为公司的持续经营奠定了良好的基础。经过不断规范,公司呈现出喜人的发展态势。今年年初,“扬戈科技”还在北京举行“新三板”专场挂牌仪式。
不光“扬戈科技”,该县不少民营企业也走上兼并重组、进行股改的发展道路。前几年,浙江爱力浦科技股份有限公司也顺利完成股份制改造,迈出了上市进程的重要步伐。“进行股份制改造,对长远发展非常有裨益。”该公司董事会秘书韩硕说。
“扬戈科技”、“爱力浦”主动对接资本市场,不仅为自身发展拓宽了融资渠道,也为当地一批优质民营企业创新转型起到了很好的示范作用。据县经信局副局长范成刚介绍,全县目前产值超10亿元的企业有1家、上亿企业43家、上市公司两家海德体育综合、“新三板”挂牌企业4家、浙交所挂牌企业两家。
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